楊帆,28歲,碩士研究生,2013年畢業(yè)于北京理工大學(xué)化學(xué)工程專(zhuān)業(yè),同年8月入廠(chǎng),現為河北鋼鐵集團邯鋼焦化廠(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)科化驗室化驗員。
去年8月,我一進(jìn)鋼廠(chǎng)就遇上了"抵御鋼鐵寒流、扭虧增盈"的浪潮。在產(chǎn)線(xiàn)對標應對挑戰中,在師傅的熱情教導和幫助下,我很快熟悉了崗位的各項工作。
今年2月份,領(lǐng)導讓我復驗一個(gè)輕苯發(fā)車(chē)樣品,我想都沒(méi)想,拿過(guò)來(lái)就開(kāi)始操作,化驗結束后卻發(fā)現損失率的計算結果不符合國標規定,做了幾次后都是"超差"。老技術(shù)員楊天民師傅對我說(shuō):"輕苯蒸餾裝置的密封處會(huì )有漏氣,需要涂抹一些火棉膠才能降低損失率。"我這才恍然大悟。這樣的小細節,是經(jīng)過(guò)工人師傅們很多次實(shí)驗后得出的寶貴經(jīng)驗。從這件事情之后,我明白了化驗看似簡(jiǎn)單,但一個(gè)細節的紕漏、一次化驗的疏忽,就會(huì )把合格產(chǎn)品"封殺"。廠(chǎng)里各個(gè)化驗班組每天總共要化驗至少50個(gè)樣品,1年下來(lái)就是2萬(wàn)多個(gè)樣品,正是細心和責任心,將不合格品"拒之門(mén)外",將優(yōu)質(zhì)煤源"優(yōu)先錄取"。
今年6月,我接到了一個(gè)新工作,廠(chǎng)里要引進(jìn)一個(gè)重要環(huán)保項目--脫硫廢液處理系統。這個(gè)工程很多化驗項目是之前沒(méi)有開(kāi)展過(guò)的,需要建立新的化驗方法和操作規程。經(jīng)過(guò)40余次的實(shí)驗,收集了大量數據,我以為這個(gè)項目終于可以"邀功請賞"了,卻收到了廠(chǎng)家的回復,與他們"官方數據"對比,我們實(shí)驗室化驗的廢液中氨氮數值整體偏低,差距較大。這是怎么回事,難道自己辛苦做的實(shí)驗都前功盡棄了?此時(shí),我想起了師傅們說(shuō)的"化驗是個(gè)細致活兒,從頭來(lái)過(guò)是常事",我告訴自己一定要找到原因。于是,我從頭翻看國標體系,又與廠(chǎng)家反復溝通,終于發(fā)現雖然我們使用的都是國標,但是我廠(chǎng)使用的方法適用于測定低濃度廢液氨氮值,而現在脫硫液中氨氮值比較高,該方法已不能用。為了驗證這個(gè)結論,我加班加點(diǎn)收集實(shí)驗數據,功夫不負有心人,最終得到了正確的結果,建立了一套完整的化驗操作規程,填補了"空白",為整個(gè)項目順利進(jìn)行奠定了基礎。通過(guò)這個(gè)事情,也讓我更加體會(huì )到關(guān)注小細節、攸關(guān)大責任對做好技術(shù)服務(wù)的重要性。